本钢质量攻关“大提速”
发布时间:2009-07-31 09:28 来源:本钢 编辑:飞扬
瞄准产品缺陷 调整生产工艺
针对当前严峻的市场形势和关键工序暴露出来的产品质量问题,本钢快速反应,积极组织开展质量攻关活动,努力攻克质量难题,以质量提升企业的核心竞争力。
在市场经济条件下,市场的竞争,就是质量的竞争。有了质量,才能够赢得市场,而有了市场,就会取得效益,使企业走上良性循环轨道。面对严峻的市场形势,本钢加强对工序质量、产品质量的监控,加大质量攻关力度。针对热轧工序轧制后出现的结疤、纵裂、翘皮等产品缺陷,本钢积极组织相关部门和生产厂展开质量攻关,从成分波动、工艺参数的控制、设备状况等方面进行分析,并组织人员对炼钢厂、热轧厂影响表面质量的工艺及设备进行排查,制订整改措施,有效地改进了产品质量。
为确保本钢生产的管线钢X80、X70、L450MB达到标准和满足用户需求,本钢积极组织管线钢质量攻关,一方面及时进行化学分析、取样、制样、物理检验,保证按时缴库发车,另一方面针对屈强比偏高问题,对取样、制样、物理检验进行对比分析,并与相关部门通力配合,加强厚度屈服、抗拉强度指标调整工作,有效控制了产品质量的稳定。
强力推进综合成材率攻关,是本钢提质增效的重要措施。为提高冷轧产品综合成材率,本钢加强了对生产现场质量难题的解决。在热轧厂,加强供冷轧料的生产过程控制,保证轧制周期,保证原料宽度的稳定性;减少冷轧工序因原料隆起和头尾板形不良造成的废品。在冷轧厂,加强酸洗工艺参数控制,保证焊缝质量,减少轧机断带;降低镀锌设备故障率,减少起停车废品;通过工艺调整和设备定修,降低露钢和锌起伏缺陷。为提高二冷轧成材率,针对热轧原料减宽后发生的质量波动进行跟踪分析,及时反馈给相关工序,督促进行工艺调整;加强对二冷轧原料检查,提高热轧原料质量。通过实施以上措施,部分质量难题得到了解决。今年上半年,冷轧综合成材率达到93.03%,比去年同期提高0.09%;二冷轧综合成材率达到94.13%,比去年同期提高0.15%。