首钢高线厂实现时间过半任务过半
发布时间:2009-07-09 11:04 来源:中钢网 编辑:飞扬
累计增收节支降成本1562万元,实现吨材降成本13.55元
高线厂大力开展持续创新工程,深入推进创新创优创业,取得实效。今年上半年累计生产钢材115.27万吨,超计划3.47万吨,拳头产品比例68.8%;线材综合成材率97.63%,棒材成材率达到96.66%,同比分别提高0.03%和0.64%,均达到历史最好水平;完成增收节支降成本1562万元,比计划多降低118.75万元,实现吨材降成本13.55元,做到时间过半、任务过半。
面对严峻形势,高线厂以打造“物美价廉”产品为目标,坚持眼睛向外盯市场,眼睛向内抓管理,最大限度地发挥首钢精品长材的竞争优势。加大市场开发力度,紧盯国家拉动内需的投资计划,开发适销的新产品,把创业落到实处。针对用户对轴承钢产品的新需求,该厂与技术研究院一起研究确定工艺,成功开发出盘卷轴承钢,填补了首钢小规格轴承钢盘卷生产的空白。针对国家建设高速铁路计划,该厂与技术部门一起与铁科院联系合作,解决了生产控制中的脱碳、尺寸正差、表面质量要求高等工艺特点,高速铁路上应用的弹簧扣垫用钢在精棒生产线上顺利生产。今年上半年,精棒生产线完成产量29.28万吨,超计划1.48万吨,其中拳头产品占99.9%,又有两项产品获得冶金产品质量金杯奖,使精品长材的竞争优势得到充分发挥,成为首钢应对危机、实现发展的重要支撑。
眼睛向内,强化管理,用最小的投入产生最大的效益,用高标准践行创优。面对钢铁市场的严峻形势,该厂深入开展 “双五”活动,实施三个倒推机制,确定了以全面加强用电管理为突破口,深入推进标准化、数字化、精细化管理的工作思路。组织专业科室对生产上的各项指标进行分析、核算,明确各品种规格的标准机时产量、标准成材率和标准电耗,对涉及用电的所有环节和项目进行统一规范,编写《高线厂用电管理规范》,从降低钢坯消耗、提高成材率等6个方面,制定了64项具体措施,开源节流、挖潜降耗。上半年该厂吨材电耗水平比去年降低4.55度,节约电费262万元,取得可观的经济效益。