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杭钢中轧产品质量持续稳步提高

发布时间:2006-12-27 08:43 来源:中钢网 编辑:

    依靠科技进步加快技术改进 

         杭钢中轧厂结合产品结构调整,通过技术创新、改进和设备改造,积极开展质量常见病和重点问题的整改工作,今年继2月和9月无质量赔款异议后,11月份再次创造了吨钢异议赔款为零的好成绩。
         
针对大圆钢产量增加和大圆钢生产擦伤、折叠、公差出格较多的情况,该厂通过优化孔型和导卫设计,进行了3次孔型改进,并对翻钢板、导卫件等进行了多次改进,使大圆钢生产时的擦伤、公差出格、折叠情况大幅度减少。为解决大规格圆钢的弯曲问题,该厂实施了180大棒材矫直机改造,一举解决了大圆钢的弯曲问题,市场效果明显。继续改进和推广运用滚动导卫技术,在Φ50~130圆钢上设计使用了k1进口双滚轮滚动导卫,有效地解决了圆钢的尾部耳子和进口导板上引起的擦伤,并控制好了对角线负偏差的问题,同时在k2k1出口导板上设计使用了托轮,解决了圆钢在下卫板上引起的擦伤。并针对Φ50-65圆钢k3导板擦伤问题,设计使用了双滚轮滚动导卫,效果明显。为进一步提高轧辊耐磨性,采用新工艺新技术,改进轧辊材质,采用NiCrMo轧辊,延长了轧辊使用寿命,提高了耐磨性。对25U型钢进行孔型优化,并对导卫、矫直辊等进行设计改进,全部实行负偏差轧制,并实现全定尺生产,按理论交货,成材率较去年大幅提高,同时也使产品打包质量得到较大提高,得到了用户的充分肯定。为提高轻轨、矿用材定尺率,年初该厂配合技质处对各品种规格的坯料长度进行了优化调整,并通过严格控制产品公差尺寸和锯切操作,使轻轨定尺率明显提高。针对圆钢长度参差不齐,相差较大的情况,年初该厂与技质处配合进行了坯料长度的调整,并精心操作,热锯时要求按齐尺锯切,减少锯后成品长短差,使打包后的圆钢基本杜绝了长度相差较大的情况,实现产品一头起。
        
通过改进,该厂产品质量持续、稳定提高,1-11月份产品综合合格率达99.75%,综合顶锻责任完好率99.37%;轻轨定尺率保持在93.30%的较高水平;25U型钢通过孔型改进实现负公差轧制,钢耗达到了1013.8kg/t,成材率较去年上升4.7%;内部质量损失额为3.47/吨,较去年同期下降0.74/吨;吨钢质量异议损失额为0.02/吨,较去年同期下降83.3%,其中,2月份、9月份、11月份还分别创造了当月吨钢异议赔款为零的历史最好记录。