长钢炼铁三高炉三季度主要经济指标创水平
发布时间:2006-10-18 08:51 来源:中钢网 编辑:
今年三季度,炼铁厂三高炉车间积极推进技术创新、全面加强操作管理,坚持以炉况稳顺为中心,不断刷新班产、日产记录,生铁合格率达100%,一级品率稳定在92%以上,实现了产量、质量双提升,主要经济指标创水平,达到全国同级高炉一流。7月份生产合格铁水38873.36吨,超产902吨,完成月计划的102.37%;8月份生产合格铁水39548.02吨,超产1573吨,完成月计划的104.14%;进入9月份,三高炉生产捷报频传,合格铁水产量达到39417.28吨,超产2667吨,完成月计划的107.26%,平均利用系数3.754 t/(m3•d),同月,三高炉在1#、2#两座热风包计划检修,共计低风温操作10080分钟的条件下,平均日产达1313.91吨,特别是在9月15日首次突破1400吨大关后,又于9月18日再创纪录,以日产生铁1436.5吨的成绩再次刷新纪录,全月累计五天单日利用系数超过4.0以上。
下半年以来,三高炉车间积极摸索安全、有效、合理的操作制度,使高炉逐步适应强化冶炼的需要,一方面在管理上大胆创新,制定了一系列规章制度和考核办法,使车间的绩效管理体系进一步完善和成熟,同时,通过日考核、周讲评、月总结等辅助手段,将员工的日常工作业绩和表现真实的纳入到绩效管理中,在7月份成功的进行人员流动和末位淘汰,一些能干事、干成事的优秀员工进入到关键岗位,而绩效分数低、不能胜任本岗位职责的员工则进行待岗和流动,形成了能者上,庸者下的动态用人机制。绩效管理体系全面推行,进一步提高了员工整体素质,调动了职工的积极性、主动性,促进班产量不断刷新。另一方面积极发挥员工的聪明才智,利用机会自己动手搞工艺革新,对槽下十一台矿筛进行更新改造,将矿筛筛底坡度由15度改为12度,大大提高了筛分效率;在高炉炉顶增设一套备用冷却水管,避免了高炉突然出现断水事故;将炉前大壕长度由11米缩短为9米,减少了修补壕时间,提高了出铁均衡率,减轻炉前员工劳动强度的同时大大节约了免烘烤打壕高档料;再者,以设备零缺陷为目标,继续推行设备承包制,强化“四位一体”的设备点检模式,确保在线运行设备正常运转,三季度实现高炉慢风时间为零,8月、9月连续两个月设备和工艺休风为零的好成绩,在高炉入炉原燃料上始终做到精料均匀稳定入炉,次料少量搭配入炉,不合格的料坚决不入炉,改善了料柱的透气性,为实现指标突破奠定了坚实的基础。