方大集团达州钢铁提钒炼钢取得新突破
发布时间:2024-04-26 08:55 来源:互联网 编辑:中钢网
“今年3月至4月上旬,炼钢工序降低铁耗工作取得突破性进步,创下钒钛矿冶炼以来历史最好水平。”4月12日,方大集团达州钢铁集团有限责任公司(以下简称“达州钢铁”)举行2024年一季度经济活动分析会,肯定了炼钢工序精细管理和精心操作取得的“钢钒并举”好成绩。
作为西南地区重要的钒钛钢铁精品生产基地,达州钢铁降低铁耗工作取得突破性进步,这意味着什么?又是如何做到的?这些可以从达州钢铁炼钢厂(以下简称“炼钢厂”)寻求到答案。
迎难而上多领域技术攻关降本增效
“深挖内部潜力,向工序优化要效益。”3月初,达州钢铁生产调度会召开。为应对行业下行压力,会议释放出进一步降本增效的信号,并提出奋斗目标:吨钢铁耗再降低5千克以上。
炼钢厂转炉车间主任张兴勇坦言,按照“全钒钛冶炼模式”,要实现这个目标很难。“再难也要上。”张兴勇很坚定:炼钢作为企业生产的核心环节,必须想方设法创造条件,为企业降低工序成本和高效能提钒炼钢提供支撑。
于是,炼钢厂以“降本增效”为出发点和落脚点,确立“提炼优质钒和降低铁耗增加产量”的努力方向,铺开一系列行动。
4月15日,在炼钢厂转炉车间,车间副主任周安山通过手机向“铁钢界面联动”工作群发送信息,与上工序沟通做好铁水成分控制。在转炉平台,平板车拖着装有部分比例 废钢 的铁水罐驶入大高炉出铁口下方接装铁水。周安山介绍,这个过程中有一大亮点,即铁水进入转炉后,空罐回到上工序,有一段等待过程,“我们利用高炉与转炉距离较近的优势,在空罐等待期间,巧用罐内余热对废钢进行升温。”
据介绍,开展“降铁增钢、降本增效”攻关,在提钒炼钢过程中,铁水“保温”是重中之重,这一功课做好了,不仅可降低能源消耗,还能实现资源利用最大化。“利用空罐余热让废钢得到升温,降低铁水入罐后的温度损失,可达到保温的效果。”周安山说。
据统计,今年3月至4月上旬,铁包加废钢这一措施使吨钢消耗铁水降低约2.3%,在同行业中达到领先水平,切实把保住的铁水温度转化为经济效益。
紧盯降本增效,炼钢厂多向发力,该厂生产技术科科长张德炳介绍,根据铁水初始硫,合理减少预处理搅拌时间,减少了温损;提钒作业中,在确保指标可控的前提下,减少吹炼时间,提高了半钢终点碳;在半钢罐加保温覆盖剂、降低出钢温度,连铸采用全保护浇铸。
久久为功点滴突破迈向行业先进
“面临激烈的市场竞争,‘降铁增钢、降本增效’的意识已在全厂成为常态,持续攻关的脚步永远在路上。”炼钢厂厂长邱达全说。今年以来,该厂克服上工序波动频繁、增加人手参与新厂区建设、原辅材料价格上涨等多重不利因素,在工序内部进行方方面面的潜力挖掘。
形成指标分解体系压实降本责任,炼钢厂构建起“指标分解、责任落实、绩效考评”三大体系,将攻关目标以科室、车间、班组为单位层层分解落实,做到“人人肩上有任务、个个头上有指标”。
数据显示,一季度炼钢厂标准钒渣产量完成季度计划的117.28%。“在降低钢铁料消耗的前提下,多提炼钒,就是多增效益。既提钒又炼钢,就要求每个工序必须打起十二分精神。”炼钢厂副厂长何军元介绍,全厂通过提高员工的参与积极性,共同稳定钢产量,提炼品质钒。
在日常生产过程中,炼钢厂以强化设备管理为抓手,深入开展“操检合一”工作,强化设备日常保养,全面推行设备的预防管理,降低设备故障率;推行年修、月修、周检修机制,提高设备可开动率,确保A类设备稳定运行;同时持续开展修旧利废、小改小革和合理化建议活动,达到降本增效的目的。
“取得突破性进步,对于炼钢厂而言,是赶超同行业先进指标迈出的坚实步伐。”邱达全说,“提高钒钛冶炼水平,增加钒渣和 钢坯 产量”是一个长期性课题,炼钢厂将不断强化过程管理,力争2024年铁耗稳步下降,日均钢产量稳步提升,继续为企业降本增效作出新的更大贡献。