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看泰钢如何在节能中挖出真效益

发布时间:2016-10-20 14:07 来源:中国冶金报 编辑:蓝雨

  工业和信息化部7月份发布的《工业绿色发展规划(2016年~2020年)》,对钢铁企业的能源消耗、环境保护提出了新标准。同时,随着国家环保标准趋严、中央环保督察力度不断加大,钢铁企业面临着环保不达标将被关停、退出市场的风险。

  可喜的是,面对日益加大的环保压力,钢铁企业大力开展节能减排、余能余热挖潜增效等工作,不仅促进了自身环保水平的大幅提升,而且从中挖到了“真金白银”,成为企业转型升级的有力抓手,开辟了新的效益增长点。自本期起,《节能环保》版开设《节能环保进行时》栏目,对钢铁企业在节能、环保、技改等方面的实践和取得的成绩进行报道,希望能为广大读者提供一些有益的借鉴。欢迎大家踊跃投稿!

  本报通讯员 田志杰

  2014年以来,泰山钢铁集团积极践行“节能减排、低碳经营”的策略,在持续保持整体盈利的同时,加大管理和技术投入,对企业能源系统的生产、输配和消耗等环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理,改进和优化能源平衡,延伸了能源的价值链,实现了系统性节能的管控一体化,节能效果显著。

  变频调速装置 降耗“新利器”

  泰钢原料厂烧结机的主抽风机利用挡风板调节烧结生产所需风量,并采用水电阻降压方式启动。在挡板的截流过程中,主抽风机风门挡板不能完全打开,消耗大量输出功率;在调节风门开度时,常需人工调节,费时费力并且准确度低;启动电流高,如果水电阻阻值调整不当,启动时产生的大电流会对电网造成冲击,影响上一级变电站及其他用电单位的正常工作。为此,泰钢对三台主抽风机进行高压变频节能改造,利用PLC(可编程逻辑控制器)后台控制系统控制电机的频率,达到调节所需风量的目的。改造后,主抽风机风门挡板开度达到100%;电机启动时,频率和电流可控制在响应的参数范围之内,消除了大电流对电网的冲击;风量调节准确度高,电机运转平稳,并且延长了电机的使用寿命,年可节约费用1100余万元。

  此后,泰钢又对炼铁部高炉助燃风机、热电公司余热循环风机、泰威公司265机尾除尘风机、焦化公司鼓冷风机等6台风机的电机实施了变频节能改造。现场测试数据显示,改造后,6台风机的平均节电率达到30%以上,年可节约电费支出600余万元。

  据统计,截至目前,泰钢为风机、泵类等设备配置了变频调速装置227台,平均节电率达到25%以上,年可节约费用4469万元。

  优化管道布局 提升资源利用率

  近几年来,由于淘汰落后产能和生产线的升级改造,使得泰钢的能源集输系统和现有的布局不匹配。为解决这些问题,泰钢优化能源布局和能源输送方式,促进能源的高效配置,既有效避免了“大马拉小车”,又防止了设备超负荷运行。

  泰钢原有空压站9座,每年用电成本约需5762万元。由于用户用气负荷与空压机产气负荷不匹配,存在空压机加、卸载频繁,压空放散和电能浪费的现象。通过调研、可行性分析,泰钢相继关停新材料公司、原料厂烧结/球团空压站,将球团空压机利旧用于超微粉项目;将热电公司2号空压站出气管道与新材料厂、原料厂原有压空管道对接,形成以热电公司2号空压站为中心,向原料、炼铁、冷轧部、新材料厂辐射的产供气系统,消化了热电公司2号空压站的部分富余能源,年可节省费用544.2万元。

  泰钢炼钢厂制氧车间有5座液氩贮槽,贮槽内的液氩在充液、供气、存储的一系列过程中,由于温度上升造成液氩汽化,导致贮槽压力增高,使空分系统生产的液氩无法充进槽中,需要放散部分汽化的氩气。泰钢通过改造管路,使汽化的氩气回流至空分系统的精氩塔进行液化回收。改造后,该车间每小时可减少外购氩气220立方米,年创经济效益290万元。

  优化创新 降本增效

  泰钢把环境保护、技术创新和经济发展放在同等重要的位置,集中研究开发、推广应用了一批具有一定影响力的关键技术和新型工艺,实现了由末端治理向过程控制的转变,提高了资源综合利用率,取得了很好的经济和社会效益。

  泰钢不锈钢轧钢厂的卷取炉燃烧系统采用常规的燃烧方式,燃烧后烟气直接从烟道排出,没有烟气余热利用回收装置。卷取炉烟气带走热量占炉子燃料燃烧热量的47.2%以上,烟气余热大量浪费是卷取炉能耗高的最主要因素。根据现场生产工艺要求,卷取炉生产碳钢时需补温到 950℃;生产不锈钢时需补温到1150℃左右;在轧制不锈钢时,需要掺烧高热值的天然气,致使整个生产工序的能耗居高不下。该厂通过对卷取炉进行节能改造,在卷取炉合适的位置安装空气换热器、通入煤气,减少了天然气消耗,节约了能耗,吨钢消耗焦炉煤气减少了49立方米,年可节约成本800万元(以300系列不锈钢为例)。

  泰钢焦化公司利用水蒸汽和苯、甲苯等物质能够形成沸点最低的共沸物的原理提取粗苯,将苯类物质在较低的温度下(未达到洗油的沸点)蒸汽吹脱,使洗油得以再生。由于吹入蒸汽在塔顶冷凝成冷凝水时,会溶解部分芳烃物质,无法工艺回用和直接排放,须送入废水系统。因此,蒸汽提馏过程产生的废水量很大。随着该公司的负压脱苯项目竣工投产,这些问题迎刃而解。该项目依据精馏原理,通过真空泵对脱苯塔进行减压,使塔内粗苯的沸点降低,在低于常压蒸馏工艺的温度下可将苯类物质蒸馏出来,不仅降低了能源消耗,减少了废水排放,还提高了粗苯产量,每年增加效益973.04万元;同时,减少了废水的生成量,每年节约废水处理费219.2万元;节约煤气、蒸汽和循环水费用972.51万元。扣除电耗费用246.73万元,该项目每年可新增效益1918.02万元。

  “削峰平谷”合理用电

  在当前严峻的市场形势下,泰钢以严控峰平谷用电为抓手,制订多项措施,合理组织生产,降低用电费用,每年节约电费支出937.81万元,为节约能源、降低运营成本打下了良好的基础。

  为全面推行“削峰平谷”政策,泰钢层层宣传、层层培训到班组、个人,使广大职工熟知、掌握峰期和谷期之间的电价差;根据生产订单需求,合理调度,及时调整生产班次,最大限度地降低峰期用电负荷;合理安排检修,将检修时间尽可能安排在峰值期间,降低峰值生产用电费用。为提高职工的积极性,该单位实施严格的奖优考核办法,建立数据采集系统,通过核算对比每个班组全月峰平谷用电量,对优胜班组给予奖励,让管理精准量化;通过开展全员提高职业素质活动,使岗位培训常态化开展;提升设备的变负荷速度,为错峰创效提供强有力的技术支撑。

  余热余能挖潜 变废为宝

  钢铁企业是耗能大户,但同样也是二次能源的聚集区。近年来,泰钢相继投资建成转炉、加热炉余热蒸汽联合发电项目,烧结余热发电项目,高炉TRT(高炉煤气余压透平发电装置)发电项目,干熄焦余热发电项目,每年减少购电量4.6亿千瓦时。

  为进一步提高能源综合利用水平,泰钢不断挖掘余热余能资源,大力发展绿色供暖,实现了二次能源的全部回收和阶梯利用,杜绝了燃煤锅炉的一次能源消耗,大大提高了能源综合利用率。泰钢利用焦化循环氨水余热换热技术给采暖和洗浴供热,供热能力为7.5兆瓦,供热面积达15万平方米;与外部节能服务公司达成热水供应协议,利用焦化厂氨水余热资源,生产70摄氏度的热水供应市区洗浴场所,热水销售量达到400吨/天,为莱芜市淘汰工业、民用锅炉政策提供了有力的支援。此外,泰钢开展实施工业余热暖民工程项目,通过建设低品位余热采集回收系统、余热输送系统、余热配送系统,集中回收低品位余热资源,用于城镇居民供暖。该项目总设计供热能力为348.5兆瓦,可满足区域内726万平方米建筑面积采暖供热,年可直接回收利用冷却循环水热量161.7万吉焦,相当于年节约5.52万吨标准煤。