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鄂钢棒材厂改变轧辊装配方法节约成本效果明显

发布时间:2009-11-25 13:30 来源:鄂钢 编辑:豫言

  鄂钢棒材厂技术设备科轧辊管理员蔡俊对热轧一车间粗轧平轧辊,采取上、下轧辊交替的装配方法,使粗轧单套轧辊的过钢量比过去提高20%,两年来,共节约粗轧Φ610mm平轧辊2套、Φ480mm平轧辊6套,节约成本44.8万元。

  过去,由于粗轧在线轧辊的下辊散热条件差,一套轧辊从上线使用到下线,下辊轧槽比上辊轧槽的磨损程度大且龟裂深。在对使用下线后的轧辊进行车削加工时,要把上下轧辊轧槽里的裂纹全部车削掉,因而既增加了车削量,又降低了轧辊的使用率,影响了成本费用。

  2007年10月份,蔡俊便萌发了改进轧辊装配方法的念头。他通过对粗轧Φ480mm轧辊进行跟踪观察和测量,发现在线使用的下辊辊身温度比上辊辊身温度偏高10℃至15℃,使用下线后的下辊轧槽比上辊轧槽的磨损深1至1.5mm。同时,轧辊的最大辊径为480mm,报废辊径为440mm,一对新轧辊的标准车削加工量只有40mm,所以要同时消除上下轧辊轧槽的龟裂深度,每次需车削15mm左右,一对新轧辊只能使用2至3次就报废。

  针对生产实际,2008年1月,蔡俊建议热轧一车间装辊班将车削加工后有少许裂纹的Φ480mm、Φ610mm平轧辊装在上辊,没有裂纹的轧辊装在下辊,使用下线后,上下轧辊轧槽的裂纹深度基本一致,增强了轧辊的钢度与强度,再次车削相同的加工余量,就可同时消除上下轧辊轧槽的裂纹,不仅一对轧辊的车削加工量比过去减少三分之一,而且有效地降低了轧辊消耗。