迁安轧一烧结厂试制低碱度球团矿
发布时间:2009-10-29 13:32 来源:迁安轧一 编辑:豫言
为提高烧结矿与球团矿的理化指标,给高炉生产创造最佳的炉料结构,全面提升经济效益,按照迁安轧一提高球团矿碱度指标的要求,烧结厂于今年9月初开始在竖炉车间2号炉通过配加轻烧白云石粉试制低碱度球团矿。此次试验的主要目的包括:一是提高球团矿入炉比例,缓解烧结矿产能压力,使烧结产能得到最大程度的释放;二是改善球团矿的高温性能,使球团矿还原膨胀率降低、软熔温度提高,改善高炉透气性,促进炉况顺行稳定、降低焦比及提高生产率;三是可以适当降低烧结矿中MgO含量,改善烧结矿粒级组成及还原粉化率指标,提高烧结矿质量。
目前国内还没有可以借鉴的球团矿配加轻烧白云石的成功经验,为观察试验效果,摸索球团矿碱度变化后,竖炉生产工艺参数的最佳调整区间,该厂联合技术中心成立了试验领导小组,借鉴08年7月份与09年3月份竖炉车间配吃轻烧镁粉的实践经验,经过物料成分的理论测算,规定了进厂白云石粉的质量要求,制定了详细的配加方案。为确保试验过程中数据准确有效和生产顺行,该厂制定了三项基本措施:1、生产技术科在配加过程中全程跟踪,真实的记录各工艺参数的变化情况。2、竖炉车间在生产中保证轻烧白云石粉的单仓单配,杜绝混料带来的不利影响;加强生球的造球质量监管力度,保证生球粒度8-16mm范围的入炉率提高到90%以上,提供最佳的炉内气流分布条件;制定根据炉况调整焙烧温度的试验操作办法,使试验工作不影响竖炉车间基本的生产指标,不损害竖炉的基础设施。3、分厂调度室加强与炼铁厂调度室的联系,每隔两小时询问高炉状况,便于出现异常情况后及时采取相关措施。
试验过程中,相继出现了返矿量增加、产量下降、炉内易结大块、全铁品位与转鼓指标下降等一系列问题,试验领导小组沉着应对,组织车间工作人员严格执行三项基本措施,提高配料精度,提高生球物理指标执行标准,根据物料理化指标的变化调整皂土配比,合理控制炉内焙烧制度,加强各环节之间的信息反馈与处理,下滑的各项指标得到控制,并逐步趋于稳定。进入10月份,1号、2号竖炉按照方案全线开展试验活动,厂内又根据两座主机不同的设备基础,加强技术参数变化的统计,互相参考,争取为公司提供更加全面的实验数据。截至10月上旬,通过操作调整,成品球转鼓指标稳定在90-92%之间,碱度指标控制在0.17-0.23之间,稳定率达到了95%以上,两座竖炉日产量均稳定在了1600吨左右。产量、质量指标均能满足高炉生产的需要。